由于前期回转窑辅助设备减速机配置不合理导致窑体负荷不均匀,直接造成柔性传动装置蜗杆出现断裂。
后来,经过回转窑技术人员与氧化锌生产厂家沟通,提出三种优化改造方案:1、改为同位双传动;2、改为异位双传动;3、更换为抗扭矩更大的减速机。
比较三种优化改进方案,我们分析其优劣:
1、同位(原来的齿圈上再加一台减速机)双传动,需要重新购置至少两台柔性减速机,需要改造传动部分的基础;
2、异位(另外增加齿圈和减速机)双传动需要增加一套齿圈和一台减速机,施工难度和周期都比较长;
3、第三种方案相对简单,拆除原减速机,改为更大型号减速机,重新安装底座,传动系统重新调校。
综合投资和施工难度两方面考虑,较选择第三种优化方案。改造后通过两年实际运行,回转窑设备平稳,未再出现类似故障。
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